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策马扬鞭破壁垒 国产创新报春来
——福能新能源公司潘宅风电机组偏航系统国产化攻坚纪实
文章字数:1,399
  丙午马年节假日刚过,福建莆田绵长的海岸线上已是生机勃发。福能新能源公司潘宅风电场的白色风机迎风列阵,正以更加精准、稳健的姿态,将澎湃海风转化为绿色电能。而这份新春的“开门红”,正是公司节后复工首战告捷,以自主创新之力一举击破“西门子”进口技术壁垒,为丙午马年高质量发展铺就了坚实底色。
  进口依赖,瓶颈之困
  高风速蕴藏高效益,却也暴露了“卡脖子”之痛。潘宅风电场地处东南沿海,年平均发电小时数达3500小时以上,历年更有4台机组超过5000小时,发电效率是福建陆上风电一倍有余。得天独厚的高风速,也伴随着显著的高湍流——这既是风电场天然的发电优势,也是对风力发电机组稳定运行的严峻考验。
  在过去,场站采用的是欧洲进口风机,设计标准与本地环境错位。偏航系统长期超设计载荷运行,故障频发,一度占全场总故障近五成,产生了较大的发电损失。更棘手的是,进口核心控制系统程序封闭、无法修改,宛如一道难以逾越的“技术壁垒”。过去几年,虽采取了部分改进措施,但治标不治本,运维团队陷入“被动抢修”的循环中,场站的安全稳定与经济运行,面临双重压力。
  理念革新,智破壁垒
  “核心技术必须掌握在自己手里!”面对困局,福能新能源公司党委高点站位,将此次攻关提升至保障安全、创新攻坚的战略高度。该公司党委书记、执行董事邓辉昌亲自部署,强调要“从根本出发,打赢这场国产化替代攻坚战”。一支技术攻关小组闻令而动,以“万马奔腾”之势向进口技术壁垒发起总攻。
  创新破壁,“堵”“疏”之间见真章。作为攻坚的核心力量,技术保障小组在此次国产化替代中发挥了关键作用。组长陈伟健带领组员李玉峰、朱有熙、卢玮彬、王志阳、骆春雨等人,对风机存在的“老大难”问题进行系统梳理。他们深入现场,逐台排查机组偏航大齿损坏、减速器故障、扭力臂轴销偏移等问题,建立详细的问题清单,并提出明确的整改标准。
  面对进口系统程序封闭、无法修改的“黑匣子”,技术保障小组摒弃了传统的被动修补思路,创新提出“堵不如疏”的核心治理理念,即通过偏航系统“软”着陆实现改造。通过对海量运行数据的深度挖掘与故障机理的透彻分析,精准诊断出原系统集中式控制架构无法适应复杂风况的核心缺陷。在不更换原有主控硬件的前提下,小组与研发团队紧密协作,创新性地增设独立智能控制层,成功研发出国产化的偏航伺服系统。该系统实现了“一拖一”独立伺服驱动、柔性贴齿控制、电磁阻尼动态悬停等多项关键技术突破,从控制逻辑上根治了“水土不服”的顽疾。
  国产报春,福能领航
  真理源于实践,成效见于数据。国产化系统在潘宅风电场首批17台机组上成功完成规模化改造并投入运行。经历盛风期严苛考验,改造后机组展现出前所未有的稳定性。
  据统计,今年1月全场月可利用率由去年同期的86.7%大幅提升至93.73%,当月提升7.03%;截至2月下旬,全场月可利用率由去年同期的 82.41%提升至92.94%,当月提升10.53%。偏航系统故障率及因此导致的电量损失均实现断崖式下降,运维模式从“被动抢修”转向“主动预防”。这份新春的“成绩单”,充分验证了国产系统的可靠性、安全性与经济性,更为公司新年开局献上了一份沉甸甸的“开门红”厚礼。
  “本次攻关的成功,不仅解决了一个风电场的具体问题,更打造了一个可复制、可推广的国产化替代标杆案例。”该场站负责人陈伟健如是说。其成果已被纳入福能股份与电气风电集团高层战略协作框架,为破解行业存量进口机组技改难题提供了“福能方案”。 (陈翊彬)